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是(shi)什麽導緻數(shu)控機床加工(gōng)精度異常

作(zuò)者: 來源: 日期(qī):2025/11/30 17:12:45 人氣:1959

  二、數控機(ji)床故障診斷(duan)原則

  1.先外部(bu)後内部數控(kòng)機床是集機(jī)械,液壓,電氣(qi)爲一體的機(jī)床,故其故障(zhàng)的發生也會(hui)由這三者綜(zong)合反映出來(lái)。維修人員應(yīng)先由外向内(nei)逐一進行排(pai)查,盡量避免(miǎn)随意地啓封(fēng),拆卸,否則會(hui)擴大故障,使(shi)機床喪失精(jing)度,降低性能(néng)。

  2.先機械後電(dian)氣一般來說(shuō),機械故障較(jiào)易發覺,而數(shu)控系統故障(zhang)的診斷則難(nan)度較大些。在(zai)故障檢修之(zhi)前,首先注意(yi)排除機械性(xìng)的故障,往往(wǎng)可達到事半(ban)功倍的效果(guo)。

  3.先靜後動先(xiān)在機床斷電(diàn)的靜止狀态(tài)下,通過了解(jie),觀察,測試,分(fèn)析,确認爲非(fei)破壞性故障(zhàng)後,方可給機(jī)床通電;在運(yùn)行工況下,進(jin)行動态的觀(guan)察,檢驗和測(cè)試,查找故障(zhang)。金屬數控車(che)床加工微信(xin),内容不錯,值(zhí)得關注。

  而對(dui)破壞性故障(zhàng),必須先排除(chú)危險後,方可(ke)通電。

  4.先簡單(dān)後複雜當出(chu)現多種故障(zhàng)互相交織掩(yan)蓋,一時無從(cong)下手時,應先(xiān)解決容易的(de)問題,後解決(jué)難度較大的(de)問題。往往簡(jian)單問題解決(jué)後,難度大的(de)問題也可能(néng)變得容易。

  1.直觀法:(望聞(wen)問切)問-機床(chuang)的故障現象(xiang),數控車床加(jia)工狀況等;看(kan)-CRT報警信息,報(bao)警指示燈,電(dian)容器等元件(jian)變形煙熏燒(shao)焦,保護器脫(tuo)扣等;聽-異常(chang)聲響;聞-電氣(qì)元件焦糊味(wèi)及其它異味(wei);摸-發熱,振動(dòng),接觸不良等(deng)。金屬數控車(che)床加工微信(xin),内容不錯,值(zhí)得關注。

  2.參數(shu)檢查法:參數(shù)通常是存放(fàng)在RAM中,有時電(diàn)池電壓不足(zú),系統長期不(bu)通電或外部(bu)幹擾都會使(shi)參數丢失或(huo)混亂,應根據(ju)故障特征,檢(jiǎn)查和校對有(yǒu)關參數。

  4.同(tong)類對調法用(yong)同功能的備(bèi)用闆替換被(bei)懷疑有故障(zhang)的模闆,或将(jiang)功能相同的(de)模闆或單元(yuan)相互交換。

  四、數控(kòng)車床加工精(jīng)度異常故障(zhang)診斷和處理(lǐ)實例

  1.機械故(gu)障導緻數控(kong)車床加工精(jing)度異常故障(zhàng)現象:一台SV-1000立(lì)式數控車床(chuang)加工中心,采(cai)用Frank系統。在數(shù)控車床加工(gong)連杆模具過(guo)程中,忽然發(fā)現Z軸進給異(yì)常,造成至少(shǎo)1mm的切削誤差(cha)量(Z方向過切(qie))。

  檢查機床精(jing)度異常時正(zhèng)在運行的數(shu)控車床加工(gōng)程序段,特别(bie)是刀具長度(dù)補償,數控車(che)床加工坐标(biāo)系(G54-G59)的校對和(hé)計算。

  檢查機(jī)床Z軸精度。用(yòng)手搖脈沖發(fa)生器移動Z軸(zhóu),(将其倍率定(ding)爲1×100的擋位,即(ji)每變化一步(bù),電機進給0.1mm),配(pèi)合百分表觀(guān)察Z軸的運動(dong)情況。在單向(xiang)運動保持正(zheng)常後作爲起(qǐ)始點的正向(xiang)運動,脈沖器(qì)每變化一步(bu),機床Z軸運動(dong)的實際距離(lí)d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機運(yun)行良好,定位(wei)精度也良好(hǎo)。而返回機床(chuang)實際運動位(wèi)移的變化上(shàng),可以分爲四(sì)個階段:(1)機床(chuáng)運動距離d1>d=0.1mm(斜(xie)率大于1);(2)表現(xian)出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率小(xiao)于1);(3)機床機構(gòu)實際沒移動(dòng),表現出标準(zhǔn)的反向間隙(xi);(4)機床運動距(ju)離與脈沖器(qì)經定數值相(xiang)等(斜率等于(yu)1),恢複到機床(chuáng)的正常運動(dòng)。無論怎樣對(duì)反向間隙進(jin)行補償,其表(biao)現出的特征(zheng)是:除了(3)階段(duàn)補償外,其他(ta)各段變化依(yī)然存在,特别(bié)是(1)階段嚴重(zhong)影響到機床(chuáng)的數控車床(chuang)加工精度。補(bu)償中發現,間(jiān)隙補償越大(dà),(1)階段移動的(de)距離也越大(dà)。金屬數控車(che)床加工微信(xin),内容不錯,值(zhi)得關注。

  分析(xī)上述檢查認(ren)爲存在幾點(diǎn)可能原因:一(yi)是電機有異(yi)常,二是機械(xie)方面有故障(zhang),三是絲杠存(cún)在間隙。爲了(le)進一步診斷(duan)故障,将電機(ji)和絲杠完全(quan)脫開,分别對(dui)電機和機械(xiè)部分進行檢(jiǎn)查。檢查結果(guo)是電機運行(hang)正常;在對機(jī)械部分診斷(duan)中發現,用手(shǒu)盤動絲杠時(shí),返回運動初(chū)始有很大的(de)空缺感。而正(zheng)常情況下,應(ying)該能感覺到(dào)軸承有序而(ér)平滑的移動(dòng)。

  故障處理:經(jing)過拆卸檢查(cha)發現該軸承(chéng)确實受損,且(qiě)有滾珠脫落(luò)。更換後機床(chuang)恢複正常。

數(shù)控機床加工(gong)

  故障(zhang)現象:一台上(shàng)海機床廠家(jia)生産的數控(kong)車床加工中(zhōng)心,系統是Frank.數(shù)控車床加工(gong)過程中,發現(xian)該機床X軸精(jīng)度異常,精度(dù)誤差小爲0.008mm,大(da)爲1.2mm.故障診斷(duan):檢查中,機床(chuáng)已經按照要(yào)求設置了G54工(gong)件坐标系。在(zai)手動輸入數(shu)據方式操作(zuo)下,以G54坐标系(xi)運行一段程(cheng)序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床(chuáng)運行結束後(hòu)顯示器上顯(xiǎn)示的機械坐(zuò)标值爲(X軸)“-1025.243”,記(ji)錄下該數值(zhi)。然後在手動(dong)方式下,将機(ji)床點動到其(qí)他任意位置(zhi),再次在手動(dong)輸入數據方(fang)式操作下運(yun)行剛才的程(chéng)序段,待機床(chuáng)停止後,發現(xiàn)此時機床坐(zuo)标數值顯示(shi)爲“-1024.891”,同上一次(cì)執行後的數(shù)值比較相差(chà)了0.352mm.按照同樣(yàng)的方法,将X軸(zhou)點動移動到(dao)不同的位置(zhì),反複執行該(gāi)程序段,而顯(xiǎn)示器上顯示(shì)的數值都有(you)所不同(不穩(wen)定)。金屬數控(kòng)車床加工微(wei)信,内容不錯(cuò),值得關注。用(yòng)百分表對X軸(zhóu)進行仔細檢(jiǎn)查,發現機械(xiè)位置實際誤(wu)差同數字顯(xian)示出來的誤(wu)差基本一緻(zhi),從而認爲故(gu)障原因爲X軸(zhou)重複定位誤(wù)差過大。對X軸(zhóu)的反向間隙(xì)及定位精度(dù)進行檢查,重(zhong)新補償其誤(wù)差值,結果起(qi)不到任何作(zuò)用。因此懷疑(yi)光栅尺及系(xi)統參數等有(yǒu)問題。但爲什(shí)麽産生如此(ci)大的誤差,卻(què)又未出現相(xiàng)應的報警信(xin)息進一步檢(jiǎn)查發現,此軸(zhou)爲垂直方向(xiàng)的軸,當X軸松(sōng)開時主軸箱(xiang)向下掉,造成(chéng)了誤差。

  故障(zhang)處理:對機床(chuáng)的PLC邏輯控制(zhì)程序做了修(xiū)改,即在X軸松(sōng)開時,先把X軸(zhóu)使能加載,再(zài)把X軸松開;而(er)在X軸夾緊時(shí),先把X軸夾緊(jǐn)後,再把使能(neng)去掉。調整後(hou)機床故障得(de)以解決。

  3.機床(chuang)位置問題導(dǎo)緻數控車床(chuang)加工精度異(yi)常

  故障現象(xiàng):一台杭州産(chǎn)的立式數控(kòng)銑床,配備北(běi)京KND-10M系統。在點(diǎn)動或數控車(chē)床加工過程(chéng)中,發現Z軸異(yi)常。

  故障診斷(duan):檢查發現,Z軸(zhou)上下移動不(bu)均勻且有噪(zao)聲,且存在一(yī)定間隙。電機(ji)啓動時,在點(dian)動方式下Z軸(zhou)向上運動存(cún)在不穩定的(de)噪聲及受力(lì)不均勻,且感(gǎn)覺電機抖動(dòng)比較厲害;而(ér)向下運動時(shí),就沒有抖動(dong)得這麽明顯(xiǎn);停止時不抖(dǒu)動,在數控車(chē)床加工過程(cheng)中表現得比(bi)較明顯。分析(xi)認爲,故障原(yuan)因有三點:一(yi)是絲杠反向(xiàng)間隙很大;二(er)是Z軸電機工(gōng)作異常;三是(shì)皮帶輪受損(sǔn)至受力不均(jun)。但有一個問(wèn)題要注意的(de)是,停止時不(bu)抖動,上下運(yùn)動不均勻,所(suǒ)以電機工作(zuo)異常這個問(wèn)題可以排除(chú)。金屬數控車(chē)床加工微信(xin),内容不錯,值(zhí)得關注。因此(cǐ)先對機械部(bù)分診斷,在診(zhen)斷測試過程(chéng)中沒有發現(xiàn)異常,在公差(chà)之内。利用排(pai)除法則,餘下(xià)的隻有皮帶(dai)問題了,在檢(jiǎn)測皮帶時,發(fa)覺這條皮帶(dài)剛換不久,但(dàn)在細心檢測(cè)皮帶時,發現(xiàn)皮帶内側出(chu)現不同程度(du)的受損,很明(míng)顯是受力不(bú)均所至,是什(shí)麽原因造成(chéng)的呢在診斷(duan)中發現電機(ji)放置有問題(tí),即裝夾的角(jiao)度位置不對(duì)稱造成受力(li)不均。

  故障處(chù)理:隻要将電(diàn)機重裝,對準(zhǔn)角度,測量好(hǎo)距離(電機與(yǔ)Z軸的軸承),皮(pi)帶兩邊(長度(dù))要均勻。這樣(yàng),Z軸上下移動(dòng)不均勻且有(yǒu)噪聲及抖動(dong)現象就消除(chú)了,Z軸數控車(che)床加工恢複(fu)正常。

  4.系統參(can)數未優化,電(diàn)機運行異常(chang)

  導緻數控車(chē)床加工精度(dù)異常系統參(can)數主要包括(kuo)機床進給單(dān)位,零點偏置(zhi),反向間隙等(deng)。例如Frank數控系(xì)統,其進給單(dān)位有公制和(hé)英制兩種。在(zai)機床修理過(guo)程中對于局(ju)部處理,常常(cháng)影響到零點(diǎn)偏置和間隙(xì)的變化,故障(zhang)處理完畢後(hou)應作适時的(de)調整和修改(gai);另一方面,由(you)于機械磨損(sǔn)嚴重或連接(jiē)位松動也可(kě)能造成參數(shù)實測值的變(biàn)化,需要對參(can)數做相應的(de)修改才能滿(mǎn)足機床數控(kòng)車床加工精(jīng)度的要求。

  故(gù)障現象:一台(tai)杭州産的立(lì)式數控銑床(chuáng),配備北京KND-10M系(xi)統。在數控車(che)床加工過程(cheng)中,發現X軸精(jing)度異常。

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